Optimasi Pemakaian Steam pada Proses Refinery CPO dengan Pendekatan TPM Focus Improvement

Authors

  • Arif Budi Sulistyo Universitas Banten Jaya https://orcid.org/0000-0002-6972-6999
  • Hartadi Wijaya Universitas Banten Jaya
  • Nur Hidayanti Universitas Bina Bangsa
  • Fikri Fadhilah Universitas Banten Jaya

DOI:

https://doi.org/10.26905/jiv.v7i2.16064

Keywords:

focus improvement, refinery, optimasi steam

Abstract

PT. MNA is a partner in the palm oil processing industry and its derivatives, primarily aimed at producing cooking oil. The refinery process of Crude Palm Oil (CPO) is one of the production stages that requires high energy consumption, particularly in the form of steam. This study aims to identify the level of steam usage in the refinery process and to explore opportunities for optimization and energy savings. The methods used include the Kaizen approach and Total Productive Maintenance (TPM). Initial analysis showed that steam consumption at PT. MNA reached 204,000 kg per month, with the highest usage occurring in the steam drying SBE process (82.97%), followed by steam heating PHE (10.82%), and steam heating hot water (6.21%). Based on a Pareto analysis, the improvement focus was placed on the steam drying SBE process. The implementation of improvements through reducing process time from 850 seconds to 700 seconds proved effective without disrupting other processes. As a result, steam consumption was successfully reduced to 168,000 kg per month, while the oil content in SBE remained within the company’s target of 20–22%. Therefore, the TPM Focus Improvement and Kaizen approaches have been proven effective in optimizing steam usage in the CPO refinery process.

  

PT. MNA sebagai mitra bidang pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya untuk menghasilkan minyak goreng. Proses refinery Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu tahapan produksi yang memerlukan konsumsi energi dalam jumlah besar, terutama dalam bentuk steam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan steam pada proses refinery serta mengidentifikasi peluang optimasi dan penghematan energi. Metode yang digunakan meliputi pendekatan Kaizen dan TPM (Total Productive Maintenance). Hasil analisis awal menunjukkan bahwa konsumsi steam di PT. MNA mencapai 204.000 kg per bulan, dengan penggunaan terbesar terdapat pada proses steam drying SBE sebesar 82,97%, disusul steam heating PHE sebesar 10,82% dan steam heating hotwater sebesar 6,21%. Berdasarkan analisis Pareto, fokus perbaikan difokuskan pada proses steam drying SBE. Implementasi perbaikan dengan pengurangan waktu proses dari 850 detik menjadi 700 detik terbukti efektif tanpa mengganggu proses lainnya. Hasilnya, konsumsi steam berhasil dikurangi menjadi 168.000 kg per bulan, serta kadar oil content pada SBE tetap berada dalam target perusahaan yaitu 20–22%. Dengan demikian, pendekatan TPM Focus Improvement dan Kaizen terbukti efektif dalam mengoptimalkan pemakaian steam pada proses refinery CPO.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Arif Budi Sulistyo, Universitas Banten Jaya

Teknik Industri

Universitas Banten Jaya

Hartadi Wijaya, Universitas Banten Jaya

Teknik Industri

Universitas Banten Jaya

Nur Hidayanti, Universitas Bina Bangsa

Pendidikan Teknologi Informasi

Universitas Bina Bangsa

Fikri Fadhilah, Universitas Banten Jaya

Teknik Industri

Universitas Banten Jaya

References

[1] S Ketaren, Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. Jakarta: UP Press, 1986.

[2] lilis Wijayanti, Pengembangan Formula Enteral Berbasis Pangan Lokal Untuk Penderita Diabetes Mellitus. 2025.

[3] K. Perbaungan and K. Serdang Bedagai, “SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG (Studi Kasus : Pasar Rakyat Perbaungan,” 2023.

[4] D. Nirmala, E. Pelita, D. Desniorita, R. Youfa, and R. T. Jayanti, “Pemanfaatan Libah Fly Ash Pabrik Kelapa Sawit Sebagai Adsorben Low-Cost Untuk Pemucatan Crude Palm Oil,” JURNAL INTEGRASI PROSES, vol. 13, no. 2, pp. 153–159, 2024.

[5] Jordy Pratama, “Analisis Penggunaan Steam Dryer Pada Mesin Kertas Untuk Mendapatkan Nilai Minimum Penggunaan Steam,” Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas, 2021.

[6] T. Ginanjar, Junaidi, G. S. Lubis, and Y. M. Simanjuntak, “Analisa Kebutuhan Bahan Bakar Boiler dengan Melakukan Uji Kalori pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Sentosa Prima Agro,” Jurnal Teknologi Rekayasa Teknik Mesin, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2019.

[7] L. Ifa, L. Wiyani, N. Nurdjannah, A. M. T. Ghalib, S. Ramadhaniar, and H. S. Kusuma, “Analysis of bentonite performance on the quality of refined crude palm oil’s color, free fatty acid and carotene: the effect of bentonite concentration and contact time,” Heliyon, vol. 7, no. 6, p. e07230, 2021, doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07230.

[8] M. R. Hidayat, “Teknologi Pretreatment Bahan Lignoselulosa dalam Proses Produksi Bioetanol,” Biopral Industri, vol. 4, no. 1, pp. 33–48, 2013.

[9] A. P. Mayalibit, Z. L. Sarungallo, and S. N. Paiki, “The effect of degumming process using citric acid on the quality of red fruit oil (Pandanus conoideus Lamk.),” Agritechnology, vol. 2, no. 1, pp. 23–31, 2019.

[10] Soni Fajar Mahmud, “Proses Pengolahan CPO (Crude Palm Oil) menjadi RBDPO(Refined Bleached and Deodorized Palm Oil) di PT XYZ Dumai,” Jurnal Unitek, vol. 12, no. 1, pp. 55–64, 2019, doi: 10.52072/unitek.v12i1.162.

[11] Z. N. Damarani, L. M. Sholihah, S. Zullaikah, and M. Rachimoellah, “Pra-Desain Pabrik Refined Bleached Deodorized,” Teknik ITS, vol. 8, no. 1, pp. F51–F55, 2019.

[12] H. Heryani, “Penentuan Kualitas Degummed Bleached Palm Oil (Dbpo)Dan Refined Bleached Deodorized Palm Oil (Rbdpo) Dengan Pemberian Bleachingearth Pada Skala Industri,” Jurnal Teknologi Industri Pertanian, vol. 29, no. 1, pp. 11–18, 2019, doi: 10.24961/j.tek.ind.pert.2019.29.1.11.

[13] I. Rivai and Universitas Medan, “Pengendalian Kualitas Rbdpo Dengan Metode Six Sigma Di Pt . Pacific Palmindo Industri Medan Skripsi Oleh : Imam Rivai Harahap Fakultas Teknik Universitas Medan Area Medan,” 2019.

[14] P. Restu Anugerah Harefa, S. Zebua, and A. Bawamenewi, “Analisis Biaya Produksi Dengan Menggunakan Metode Full Costing Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi,” vol. 1, no. 2, pp. 218–223, 2022, doi: 10.56248/jamane.v1i2.36.

[15] M. M. T Pabendon, “ Pengaruh Implementasi Total Quality Management (TQM) Terhadap Efisiensi Produksi pada Industri Makanan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature,” 2023.

[16] A. B. Sulistyo, T. I. Solihati, N. Hidayanti, and W. H. R. Siagian, “Peningkatan Produktivitas Melalui Pengurangan Defect Produk Kabel Fiber Optik Dengan Metode Tpm Focus Improvement Sebagai Kontribusi Sdgs,” Ina. J. Ind. Qual. Eng., vol. 11, no. 2, pp. 87–99, 2023, doi: 10.34010/iqe.v11i2.10707.

[17] A. B. Sulistyo and A. D. Maulana, “PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA PROSES LOADING- UNLOADING CURRENT TRANSFORMER DI PT CPSI,” J. Ind. Qual. Eng., vol. 11, no. 1, pp. 1–15, 2023, doi: https://doi.org/10.34010/iqe.v11i1.8284 p-ISSN.

Downloads

Published

2025-12-01

Issue

Section

Articles